和碳公司自创立伊始就积极与世界环保产业的著名企业坦诚合作,2014年与韩国韩模技术有限公司建立了良好的合作关系。6月份与韩模公司签署了脱硝技术中国区合作代理协议,引进了该公司的选择性非催化还原法(SNCR)、选择性催化还原法(SCR)、SNCR/SCR联合工艺和一体型组合系统等多种脱硝工艺,全权负责中国区域脱硝技术的推广应用。
一、技术简介
1、专利优势
韩模技术有限公司一直致力于技术创新,其自主开发的减除氮氧化(NOx)技术荣获韩国环境部和朝鲜日报社颁发的环境大奖。公司拥有完整的具有自主知识产权的烟气脱硝技术,截至目前,已获得多项脱硝领域的发明专利。
2、工艺介绍
u 韩模公司主要烟气脱硝技术,SCR、SNCR以及SNCR-SCR联合技术的工艺特点主要如下:
主要工艺特点 | 工艺方法 | ||
SCR | SNCR | SNCR-SCR | |
还原剂 | NH3或尿素 | 尿素或NH3 | 尿素或NH3 |
脱硝效率 | 90%以上 | 30-50% | 可以达到90%以上 |
催化剂及其成分 | 主要为TiO2.V2O5-WO3 | 不使用催化剂 | 后段加装少量的催化剂 |
反应温度 | 280~400℃ | 850~1,100℃(尿素) | 前段850~1,100℃(尿素) |
SO2/SO3氧化 | 催化剂中的V、Mn、Fe等多种金属会对SO2的氧化作用起催化作用SO2/SO3氧化率较高 | 不会导致SO2/SO3氧化 | SO2/SO3氧化较SCR低 |
NH3逃逸 μL/L-1 | 3~5 | 5~10 | 3~5 |
对空气预热器影响 | NH3和SO3易形成NH4HSO4,造成堵塞或腐蚀 | 造成堵塞或腐蚀为三者最低 | 造成堵塞或腐蚀的机会较SCR低 |
系统压力损失 | 催化剂会造成较大的 | 无 | 催化剂用量较SCR小,产生的压力损失相对较低,一般为392~588Pa |
燃料的影响 | 高灰分会磨耗催化剂,碱金属氧化将会使催化剂钝化 | 无影响 | 高灰分会磨耗催化剂,碱金属氧化将会使催化剂钝化 |
锅炉的影响 | 受省煤器出口烟气温度的影响 | 受炉膛烟气流速、温度 | 受炉膛烟气流速、温度分布及NOx分布的影响 |
占地空间 | 较大,需增加大型催化剂反应器和供氨或尿素系统 | 小,无需增加催化剂 | 较小,需增加一小型催化剂反应器,无需增加供氨或尿素系统 |
使用业绩 | 多数大型机组成功运行 | 多数大型机成功运行 | 多数大型机成功运行 |
优缺点 | 1、与SNCR相比,设备费用大概需要2倍以上的费用 | 1、设备廉价 | 1、与SCR单独设备相比, |
韩国国内安装实例 | 火电厂:30台以上 其他热电厂:30台以上 焚烧炉:20台以上 | 火电厂:20台 其他热电厂:10台以上 焚烧炉:50台以上 | 火电厂及锅炉:10台 |
u 一体型组合系统
一体型组合系统是韩模公司独自开发的一种新型的除尘、脱硫、脱硝一体型组合系统,在工作的过程中不需要提高烟气的温度。由于处在低硫和低尘的烟气环境中,催化剂的操作范围可以扩展到低温220℃以及高温310℃的温度范围内。该系统另一个优点是不需要安装SCR反应器,进而节省了工程的安装成本。
目前已经开发完毕,进入设备调试阶段。
除尘、脱硫、脱硝一体化流程图
除尘、脱硫、脱硝一体化设备图
3、催化剂产品简介
SCR烟气脱硝用催化剂适用于燃煤,燃气,燃油等电厂的脱硝系统;产品形式为波纹式催化剂。
KEPCO-ENC新型波纹催化剂
二、实施案例
国内重点案例
山东华泰集团股份有限公司(股票代码:600308)下属子公司山东华泰热力有限公司的2×135MW 机组增上脱硝改造项目,由韩模技术有限公司采用EPC 总承包模式建造。包括1#机组SCR 脱硝设施及1#和2#氨区共用系统的设计、整体性能保证以及设备的设计、供货、安装指导和启动调试工作等。
本项目采用选择性催化还原法(SCR),还原剂采用液氨、催化剂采用本公司生产的波纹板式催化剂。在设计煤种、锅炉BMCR工况、处理100%烟气量条件下脱硝效率不小于85%,烟气中氮氧化物排放浓度达到 100mg/Nm3 以下的排放标准。
本工程脱硝装置的SCR 反应器(一台炉两个反应器)按照2 层(运行层)+1 层(备用空间,即2×0.5层)催化剂设计,设计脱硝效率≥85%,氨的逃逸率≤3ppm,SO2/SO3 转化率≤1%,脱硝装置可用率不小于98%。脱硝设备年利用小时数按8000 小时,装置服务寿命为30 年。